龍煤鶴崗分公司興安選煤廠現(xiàn)原煤入洗量達到120萬t诽俯,2000年興安選煤廠采用國際首創(chuàng)的三產(chǎn)品無壓給料重介質(zhì)旋流器作為主選設(shè)備妇菱,生產(chǎn)工藝實現(xiàn)了分級入選、煤泥直接浮選暴区,從實際應(yīng)用來看工藝系統(tǒng)完善日趨成熟闯团。
重介質(zhì)選煤生產(chǎn)過程中的重介質(zhì)損耗是企業(yè)的主要輔助材料消耗及成本構(gòu)成因素之一。選煤廠介質(zhì)消耗可分為管理介耗和技術(shù)介耗仙粱。其中脫介和磁選這兩個環(huán)節(jié)直接關(guān)系到重介質(zhì)技術(shù)損耗的高低房交,如果生產(chǎn)介質(zhì)損耗過大,不但增加了煤炭洗選加工成本伐割,而且會造成懸浮液密度控制不穩(wěn)定候味,直接影響重介質(zhì)選煤的分選效果。
1隔心、磁選機尾礦帶介量檢查方法與分析
1.1白群、磁選機尾礦帶介量檢查方法
2008年5月在興安選煤廠主洗系統(tǒng)正常生產(chǎn)情況下,對精煤硬霍、中煤川抡、矸石共計5臺磁選機尾礦進行了連續(xù)跟蹤采樣。采樣時間間隔為1h须尚,通過試驗計算出每臺磁選機尾礦的帶介量,計算數(shù)據(jù)見表1侍咱。
1.2耐床、磁選機尾礦帶介量分析
從表1中可以看出,興安選煤廠磁選機磁選凈化回收效果雖然較好楔脯,但還需進一步加強管理撩轰,降低洗煤成本,因此加強磁選機管理對降低介質(zhì)損耗是非常必要的昧廷。
2堪嫂、存在的問題及改進措施
2.1、存在問題
(1)選煤廠采用不脫泥重介質(zhì)分選工藝木柬,入洗原煤大多原生煤泥含量較高皆串,造成重懸浮液凈化分流較大,致使磁選機入料濃度和煤泥含量偏高眉枕,給礦速度不穩(wěn)定恶复。
(2)磁選機結(jié)構(gòu)與性能參數(shù)調(diào)整不當(dāng)怜森,排礦口間隙和磁系偏角偏大,滾筒轉(zhuǎn)速未根據(jù)實際處理能力適當(dāng)調(diào)整谤牡。
(3)磁選機技術(shù)檢查條件和制度不完善副硅。
(4)選煤廠選用的加重介質(zhì)(磁鐵礦粉)主要來源于燒結(jié)礦和太強鐵礦制酸燒渣,其粒度翅萤、形狀恐疲、比磁化系數(shù)、磁性物含量衰減率等特性指標(biāo)均達不到重介質(zhì)選煤廠對磁鐵礦粉質(zhì)量指標(biāo)的要求套么。
2.2培己、改進措施
(1)更新部分精煤磁選機,增大精煤稀介質(zhì)回收率违诗。該廠原用的120#精煤磁選機型號為2DMM1024漱凝,考慮今后生產(chǎn)規(guī)模擴大的需求,2008年將原有設(shè)備淘汰诸迟,更新1臺HMDS-36H×117H型號的磁選機用于精煤稀介質(zhì)回收茸炒,既提高了磁選機處理能力,又提高了精煤稀介質(zhì)回收率阵苇。
(2)調(diào)整好磁選機結(jié)構(gòu)與性能參數(shù)壁公。根據(jù)磁選機性能,結(jié)合實際绅项,對磁選機的滾筒轉(zhuǎn)速紊册、分選區(qū)間隙、排礦口間隙快耿、磁系偏角等結(jié)構(gòu)性能參數(shù)進行必要的調(diào)整囊陡。
(3)加強磁選機工藝效果的檢查分析。實際生產(chǎn)中掀亥,要做好磁選機的日匙卜矗快速檢查分析。實際生產(chǎn)中搪花,要做好磁選機的日扯羝快速檢查和定期技術(shù)檢查。一旦發(fā)現(xiàn)磁選尾礦中磁性礦物量>0.30g/L時撮竿,就要根據(jù)檢查結(jié)果吮便,及時調(diào)整操作工藝參數(shù),嚴(yán)格控制好磁選尾礦帶介損失幢踏。
(4)加強磁選機操作運行管理和日常維護管理髓需。磁選機工作效果受操作工藝因素影響較大,給礦濃度及入料中煤泥含量要控制在適宜的范圍房蝉。當(dāng)稀懸浮液固體中磁性物含量低于50%時授账,磁選機入料濃度應(yīng)小于20%枯跑,*佳濃度為15%左右;當(dāng)稀懸浮液固體中煤泥含量較低時白热,磁選機的入料濃度可提高到20%~30%敛助。
(5)重介質(zhì)的選擇。選煤用磁鐵礦粉主要來源為天然磁鐵礦石屋确、燒結(jié)礦或硫鐵礦燒渣纳击。在選用磁鐵礦粉時,除磁性物含量攻臀、粒度焕数、相對真密度指標(biāo)要達到設(shè)計規(guī)范要求外,還應(yīng)檢查分析磁鐵礦粉的全欠缺和二價鐵含量刨啸、表面氧化程度堡赔、脈石連生體和弱磁性礦物含量等特性。在1.5~0.75A激磁電流范圍內(nèi)測得的磁性物含量衰減率應(yīng)≤5.0%设联。經(jīng)檢查分析善已,初步選定后,還必須根據(jù)現(xiàn)場工業(yè)試驗和實際應(yīng)用情況离例,*終確定選用符合本廠工藝特性要求的磁鐵礦粉產(chǎn)品换团。
3、整改后的介耗經(jīng)濟效益分析計算
通過更新1臺磁選機和對重介質(zhì)回收工藝的改進和管理宫蛆,介耗得到進一步降低艘包。2008年11月,對更新后磁選機的尾礦做了10個連續(xù)生產(chǎn)班次的快速檢查耀盗,見表2想虎。對比原有的磁選機尾礦帶介量數(shù)據(jù),秘訣造后磁選機的入料濃度可提高到20%~30%叛拷,介質(zhì)消耗降低27.4%磷醋,經(jīng)濟效益十分可觀。
(1)改造前洗產(chǎn)品平均介耗為1.97kg/t胡诗。
(2)改造后洗產(chǎn)品介耗降低到1.43kg/t。
(3)按照每月入洗原煤量13.5萬計算淌友,則每年可節(jié)約介質(zhì)為:
(1.97-1.43)kg/t×135000t×12=874.8t煌恢。
(4)介質(zhì)粉價格為0.16萬元/t,則每年可節(jié)省資金:
874.8×0.16萬元/t=139.968萬元震庭。
4瑰抵、結(jié)語
實踐證明,*大限度地提高磁選機凈化與回收工藝效果器联,降低磁選機尾礦帶走的介質(zhì)損耗二汛,對降低重介質(zhì)選煤廠總介質(zhì)消耗有著及其重要的意義婿崭。
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