近年來樱蛤,鐵礦石需求量越來越大钮呀,而富礦或較富鐵礦石不能滿足市場的需求剑鞍,貧的和超貧的磁鐵礦石的開發(fā)利用越來越受到重視。然而爽醋,由于超貧磁鐵礦中強磁性鐵礦物含量低蚁署,如采用原礦破碎后直接磨礦再用磁選,則會大大增加磨礦費用蚂四,導(dǎo)致整個選礦的成本會很高光戈,甚至不能盈利。因此遂赠,對于超貧磁鐵礦應(yīng)采用更加優(yōu)化的工藝流程久妆,才能降低選礦成本。這里以河北宣化某超貧磁鐵礦選礦試驗為例跷睦,介紹了采用干選拋廢筷弦、干選精礦粗磨磁選甩尾、粗精礦再磨磁選的工藝流程抑诸。試驗結(jié)果表明烂琴,采用此種流程是處理超貧磁鐵礦石較為合理的選礦方法。
1蜕乡、原礦鐵物相分析
從原礦鐵物相分析結(jié)果看(表1)奸绷,該鐵礦石品位很低,尤其是磁性鐵礦物中的鐵含量只有8.53%异希。這樣的鐵礦石如果破碎后直接進入球磨機進行磨礦健盒,將有大量的廢石進行磨機被研磨绒瘦,大大提高了磨礦成本称簿,甚至使總的選礦成本高于精礦銷售所得,造成虧本惰帽。因此憨降,必須在磨礦前盡可能拋去廢石,為此该酗,首先對原礦進行了干選拋廢試驗授药。
2、干選試驗
將原礦破碎至-8mm呜魄,采用φ1050×600干式磁選機悔叽,磁場強度3500Oe,進行干選爵嗅。
從干選結(jié)果看娇澎,經(jīng)干選后,可以拋掉67%以上的廢石睹晒。廢石中磁性鐵含量只有1.77%趟庄,干選精礦中的全鐵含量由13.67%提高到26.35%括细,磁性鐵含量由干選前的8.53%提高到21.87%,磁性鐵回收率達85%以上戚啥,干選效果十分明顯奋单。這樣,礦石在磨礦前就可以拋掉67%的廢石且磁性鐵損失很小猫十,進入磨機的礦量比干選前大幅度減少览濒,有效地降低了磨礦費用。
3拖云、干選精礦粗磨-磁選試驗
盡管破碎后通過干式磁選已經(jīng)甩出67%以上的干選尾礦匾七,但是干選精礦全鐵品位只有26.35%,磁性鐵品位為21.87%江兢。為了進一步減少磨礦成本昨忆,進行了粗磨—磁選試驗。將干選精礦粉碎至-2mm(在生產(chǎn)現(xiàn)場可通過粗磨達到)杉允,進行濕式磁選邑贴。
從試驗結(jié)果來看,在粗磨-2mm的條件下叔磷,通過磁選進行粗粒甩尾拢驾,磁選精礦品位由原來的26.35%提高到34.45%,作業(yè)回收率為81.83%改基,尾礦的作業(yè)產(chǎn)率(甩出率)為29.86%繁疤,又進一步甩出了接近干選精礦重量三分之一的尾礦,進一步減少了細磨的入磨量秕狰。試驗結(jié)果表明稠腊,粗磨磁選甩尾效果明顯。
4鸣哀、粗磨磁選精礦再磨磁選試驗
(1)粗磨磁選精礦不同磨礦細度磁選管試驗
采用XCS-73型φ50mm的磁選管架忌。磁場強度定于1200Oe,進行粗磨磁選精礦不同磨礦細度磁選管試驗我衬。
從試驗結(jié)果來看叹放,隨著磨礦細度增加,精礦品位不斷提高挠羔,當(dāng)磨礦細度為-200目49%以上時井仰,精礦品位可達65%以上。
(2)磁選機試驗
磨礦細度定于-200目占50%破加。采用磁(GX)167型鼓式磁選機俱恶,圓鼓尺寸φ327×180,磁場強度1200Oe。從精礦多元素分析可以看出速那,精礦中磷俐银、硫含量均不超標(biāo)。
6端仰、結(jié)語
對于可回收鐵礦物以磁鐵礦為主的超貧鐵礦石捶惜,采用干選拋廢,干選精礦粗磨磁選甩尾荔烧,粗精礦再磨磁選機的工藝流程吱七,可以減少入磨量,大大節(jié)約磨礦成本鹤竭。試驗結(jié)果表明踊餐,采用此種流程是處理超貧磁鐵礦石較為合理的選礦方法。
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